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高频焊管常见问题是啥?如何解决呢
发布时间:2018-04-11        浏览次数:180        返回列表

高频焊管内毛刺清除的常见问题及解决方法

内毛刺在清除过程中的常见问题有刮偏、刮深、刮浅等,任何一种情况都会影响焊缝探伤质量,降低高频焊管成材率,尤其是内毛刺刮深导致焊缝处的壁厚达不到要求,导致此处的承压能力不足,情况严重时可能导致焊管出现爆管。HFW直缝焊管内毛刺的清除方法一般分为在线和线下两类,在线为主,线下为辅。在线清除方法利用牵引杆上内毛刺小车上的内毛刺修磨刀片来进行,利用刀具的相对运动将毛刺刨掉。

内毛刺刮偏

内毛刺刮偏时会造成焊管内壁在焊缝处有台阶,造成焊缝的在线探伤会报警影响焊管的焊缝质量。

内毛刺刮偏的原因是牵引杆上内毛刺小车上刮除内毛刺的刀片中心线与焊管内毛刺的中心线不重合,导致刮偏。通过对焊管开口检查可以发现,刮除掉的内毛刺明显刮偏,内毛刺刀片已经刮到了母材。这时需要检查牵引杆的位置,通过调整牵引杆位置保证牵引杆的机械连接良好,确保牵引杆在工作时不会产生晃动而影响刮内毛刺的质量。还需要检查牵引杆上内毛刺小车是否放置在正确的工作位置,检查内毛刺小车上刀片螺丝是否有松动。

内毛刺刮深

内毛刺刮深时会导致此处的焊缝壁厚达不到要求,进而导致此处承压能力不足,严重的话可能会导致高频焊管爆管情况发生。

通过对实物内毛刺的检查,发现内毛刺刮深使得母材已经被刮掉一部分。在内毛刺刀片工作时,其工作高度与焊管内壁有一个相对的高度,如果内毛刺刀片高度不符合要求就会导致内毛刺刮深或刮浅。这时需要调整内毛刺刀片的工作高度,确保其高度在标准范围之内。此外还需对内毛刺小车上的紧固件进行检查,确保都是紧固配合,避免工作时松动。

内毛刺刮浅

内毛刺刮浅时会导致内毛刺突出,对输送油气有着严重的阻碍作用,此外内毛刺突出严重影响焊缝的探伤质量。

内毛刺刮浅时,需要对内毛刺刀片高度进行调整,还需对内毛刺刀片的紧固螺丝进行检查,确保在工作时不会产生受力不均而导致不在正确的工作位置。并且,还需对牵引杆的固定座进行检查,确保牵引杆在工作时不会由于松动导致在刮内毛刺的过程中由于受力而产生牵引杆不在正确的工作位置。

内毛刺刮浅时,由于线上无法再进行清除,必须在线下利用除内毛刺装置进行清除。在线下内毛刺清除完成后,需要进行离线探伤,确保焊缝质量。此外,如果离线探伤不合格,需要再进一步对焊缝进行手探,保证焊缝质量,避免由于焊缝质量问题导致焊管不合格。

HFW焊管在进行内毛刺清除时,主要存在刮偏、刮深、刮浅等问题。每个问题都会影响焊管的焊缝质量,降低产品成材率。因此在HFW焊管生产过程中必须重视内毛刺的清除,确保清除之后的内毛刺符合标准。本文结合实际生产过程中的情况,对产生的内毛刺问题进行分析,并提出了相关的解决措施。对高频焊管生产具有一定的指导意义。